廣州珠江電廠300MW機組主蒸汽管道舊的保溫材料是硬質成型微孔硅酸鈣,由于機組啟、停時管道產生熱位移,交變擠壓;管道的輕微震動;長期高溫使用等原因,造成硅酸鈣碎裂粉化,形成很多裂縫,保溫材料的熱密封性能下降,蒸汽管道熱能容易向外散發。同時保溫材料塌陷出現空洞,特別是在水平管與垂直管段交接的彎頭處出現脫節,保溫效果很不理想,外表面溫度平均55℃,局部溫度高達150℃以上,散熱損失較大。按GB4272-92《設備及管道保溫技術通則》,在設備或管道外表面采取保溫措施后,其保溫層外表面溫度必須小于50℃的規定,外表面溫度已經超標。因此,節能降耗工作成為需要解決的當務之急。同時管道的保溫節能改造既是技術的需要,是企業管理的重要內容,也是節能降耗的重要途徑,因此電廠于2005年對2#機組主蒸汽管道進行了保溫節能改造。